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电动机制动器故障的维修实例图
故障描述:
驱动马达严重过热。检查表明,电动机的制动片不起作用,导致电动机在高负载下运行,并产生热量。
解决方案:
作为检查的结果,发现制动衬块压板与线圈之间的间隙相对较大,约为3-4mm。这是不寻常的,我已经将间隙调整为大约0.2mm(我使用了塞尺来测量制动衬块压盘并平均调整线圈平面)。然后运行测试机以确保制动器正确接合。可以得出结论,电动机的热干扰是由电磁制动器通电后,电动机制动衬块与电磁线圈的有效距离之间的间隙过大引起的。
图片:
①电磁线圈②电磁线圈侧③刹车片④压板⑤电磁线圈表面和压板之间的间隙。此时,压板与线圈之间的间隙为我们要调整的间隙,图中的间隙为0.2mm,即我调整的间隙,故障情况下的间隙为3?4mm。通电后,线圈的吸力克服了压盘弹簧的弹力,从而牢固地吸住了压盘,从而释放了制动衬块,从而使电动机可以工作。
摘要:
总结一下这种故障,可以调整电动机制动器的原理:
1.如果线圈和压板之间存在有效距离并且间隙太大,则线圈将无法拉动压板。
2.制动片间隙的调整应使用塞尺进行测量,并进行调整直至制动片的圆周均匀。
3.制动间隙通常在0.2mm到1mm之间调整(根据电动机制动片的工作条件将间隙调整得尽可能小)。
4.对于SEW电机,有一个经验值可根据模型调整间距。
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